4月,在各部門的支持配合下,在艙蓋部全體員工的努力拼搏下,南通中遠海運重工裝備艙蓋單月產量再創新高,當月完成物量超過3000t,產量增幅達6%。
未雨綢繆、不打無準備之仗,一直是艙蓋部的優良傳統。在計劃編排時,部門關注到4月份生產的艙蓋類型以吊離式艙蓋為主,控制生產周期、保證胎位周轉率是完成月度產量的重要因素。在部門深入開展“黨建+精益生產”課題研究,不斷優化生產流程,生產周期已控制在14天以內,如何進一步挖掘潛能、提高效率是產量突破的新考題。
白天車間內熱火朝天,夜幕下車間內燈火通明,為了更好地完成生產計劃,各班組都牢牢盯緊周間計劃節點,相互“較勁”,你追我趕,誰也不愿掉隊。車間組裝區域兩側分屬不同施工班組,今晚東側鋪下2張板,西側也咬咬牙把工作搶出來,胎位騰出來,同樣鋪下2張板;西側抬高封板2只艙蓋,東側也不落后,積極推進,有力保證了組裝計劃圓滿達成。
吊離式艙蓋的總裝工序就更加考驗班組間協作了,吊離式艙蓋單艙包含4只艙蓋,由三個不同施工隊完成,裝配、電焊、火工作業更是涉及9個班組,短短7天的制作周期,任何一個環節滯后都會影響最終的完工報驗。大家主動加班加點,當天任務當天清,確保生產計劃不受影響。
為進一步優化艙蓋工序間制作精度,部門管理人員與船廠深入研討交流,討論艙蓋在搭載階段基準線與箱腳構件間的精度關系,優化箱腳安裝公差要求,并跟蹤艙蓋制作各工序中主要尺寸的變化趨勢,從而調整改善收縮余量設置,該改善方案已在NE337中成功試驗,并逐步推廣應用到N1066項目中。此改善的成功運用,進一步提升車間胎位利用率,總裝周物量單周提升8%-10%,是車間實現4月產量新的重要舉措。
南通中遠海運重工裝備上下一盤棋,各部門為生產“擴產能、增效益”提供了強有力支撐,技術部、工藝部配合完成艙蓋工序制作精度和收縮余量改善;質量管理部積極與船東做好報檢溝通;工務部助力車間完成16t行車檢修門、現場插座箱等安全改善,提升作業安全性;采購部保證現場機物料、舾裝品的及時供等。人心齊,泰山移。4月份艙蓋產量再創新高,為公司圓滿完成年度生產目標任務開了好頭。